鞍鋼股份中厚板廠厚規(guī)格15MnNi鋼板探傷合格率提高到95%
日前,從鞍鋼股份中厚板廠獲悉,經(jīng)職工自主攻關(guān),該廠重點品種厚規(guī)格15MnNi鋼板探傷合格率提高到95%,大幅提高了該廠綜合產(chǎn)品競爭力。
厚規(guī)格15MnNi鋼板主要應(yīng)用于核電站中核反應(yīng)堆的底座建設(shè),其具有高強度、高溫耐腐蝕的特性。因其成分中錳、鎳的含量較高,軋制力滲透不夠等因素,探傷時極容易出現(xiàn)不合格現(xiàn)象,且無法通過后期熱處理進行改善。從2014年接到首批訂單起,厚規(guī)格15MnNi鋼板探傷合格率低下成為了該廠的一個“軟肋”。
作為該廠的技術(shù)骨干,該廠厚板線生產(chǎn)作業(yè)區(qū)軋鋼工田宇和田宇創(chuàng)新工作室成員下定決心,“通過軋制來提高15MnNi鋼板探傷合格率?!敝链?,一場漫長的自主攻關(guān)戰(zhàn)拉開序幕。每次有厚規(guī)格15MnNi鋼板生產(chǎn)軋制時,田宇及田宇創(chuàng)新工作室成員都會第一時間趕到現(xiàn)場,跟班軋制。一次,在學(xué)習(xí)國外專家的相關(guān)論文時,田宇發(fā)現(xiàn),軋機道次壓下率的分配對鋼板性能、組織有著一定規(guī)定的影響,這讓田宇受益匪淺。他結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,憑借自己多年的工作經(jīng)驗,對厚規(guī)格15MnNi鋼板道次壓下率的分配進行調(diào)整。從最開始的模型自動分配壓下量,到后期的手動加大關(guān)鍵道次壓下率,工藝不斷得到優(yōu)化,并逐漸成熟,隨之而來的是鋼板探傷合格率得到明顯提升。目前,該廠厚規(guī)格15MnNi鋼板探傷合格率可保持在95%以上,為該廠占領(lǐng)核電用鋼市場打下堅實基礎(chǔ)。